液氩泵汽蚀起因综合及错误的调整措施
液氩泵汽蚀起因综合
(1)液氩泵没有所以电压稳定“闪停”;
(2)粗氩Ⅱ塔塔釜液位稳固,排除进液口压力稳定起因;
(3)密封气源压力稳固,排除密封气窜入泵体引发汽蚀的可能。
通过当场视察,发现液氩泵保冷箱有裂缝,雪水沿壁板流入液氩泵保冷箱,地位恰好距液氩泵进口管最近,换热后引发液氩泵产生汽蚀故障。错误的调整措施
轮回液氩泵汽蚀产生后,操作人员应踊跃调整操作形式,再不复原畸形生产。在今后操作中遇到相似状况的解决步调:
(1)操作人员迅速赶到当场翻开泵前、后排液阀排气。
(2)排气有效后,应思忖临时停运轮回液氩泵,待排液阀见液后再迅速启动。
(3)在5秒钟内如断定无奈解决故障,在预冷备用泵的同声应确认制氩零碎精馏曾经中止,相应缩小粗氩冷凝器冷量直至切掉制氩零碎。
(4)经过缩小氧产量确保氧工况稳固。
(5)随着大气质变迁及时调节空压机导叶和防喘振阀开度,确保不超压、不失压、不产生空压机喘振事变。
(6)停运中压液氩泵。
(7)预防涌现主冷液氧被净化的故障产生。
(8)制氩零碎复原运行时缺乏冷量,在小氧槽有液氧时应及时返充液氧,以保障冷量紧缺失调,缩临时工况复原工夫。
(9)操作人员在生年中应时时维持头脑苏醒,马虎监督各项参数变迁,精心操作;同声自动演练各族爆发事变应急预案,奋力普及应答各族事变和故障的威力,造就预感工况变迁趋向和综合综合、断定问题的威力。
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